在京泰發電公司,活躍著一支“愛摳門”、“有高招”的節能小組,近年來,他們積極探索節油、節水的新思路、新方法,收到了實效。根據公司2012年1至10月份的指標統計:鍋爐冷態啟動耗油量為28噸/次,同比降低20噸/次,按照年平均冷態啟動5次計算,每年至少節約燃油費用85萬元;機組補水率0.71%,同比降低0.23%。經對標分析,這些指標在蒙西地區同類電廠中名列前茅。
節油有高招
循環流化床啟動時需耗費大量燃油將床料加熱至投煤溫度,因而耗油量較高。針對這一情況,節能小組匯通鍋爐相關技術人員對鍋爐啟動工況重新計算,加以溫度修正,從而降低了啟動時的最低流化風量,減少了大風量導致的熱量損失。同時,還輔以低床壓啟動技術、合理投入暖風器及爐底加熱、配備啟動燃料等手段,制定出一整套流化床節油啟動技術。實踐表明,采用新技術后鍋爐冷態啟動耗油只需28噸/次。該成果獲中電聯2012年“全國電力行業優秀QC成果獎”。
此外,循環流化床在發生MFT后如恢復不及時,也會消耗大量燃油。為此,節能小組開發了獨有的熱態吹掃邏輯,在保證鍋爐的安全前提下以最快的速度恢復鍋爐運行,以達到節油目的。由于熱態啟動實現了無油啟動,按過去熱態啟動耗油15噸/次,年平均啟動5次計算,每年至少節約燃油費用63萬元。
節水有妙法
公司處于缺水地區,購水費用昂貴;同時水質差,制水費用高,因此,節水成為節能工作的一個重點。節能小組及相關技術人員在排查了設備實際情況后,提出了對輔汽聯箱疏水、采暖系統疏水的回收系統改造的方案。改造后,僅輔汽聯箱疏水回收每年可節約除鹽水15萬元左右。
節能小組還積極尋求降低輔汽用量的新技術手段,實現節水的開源與節流“齊步走”。技術人員對生加設備進行研究計算后發現,可以用連排的疏水作為生加的替代熱源。而原系統采用輔汽為加熱源,由于疏水水質原因,經常需外排,不能回收。節能小組及相關技術人員重新設計了系統并投入實施,將連排疏水與生水進行混合式換熱,成功的降低了輔汽用氣量,不僅回收了水資源,節省了除鹽水用量,提高了生加投入率。該技術屬公司首創,受到了內蒙古技術監督部門的高度評價。
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